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渣油高压进料泵密封故障分析及创新应用

  • 发布者:第一水泵厂
  • 发布时间:2020-11-27
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  1 密封系统

  进料泵密封腔温度及密封冲洗量的确定,而密封系统就是密封腔温升的重要保障。PLAN54密封油流程如下:螺杆泵→水冷器→过滤器→控制阀组→手阀→单向阀→DE/NDE密封→孔板→单向阀→油箱。

  油站螺杆泵出口压力1.0 MPa,在靠近密封的手阀和单向阀之间压力表显示0.9 MPa(同油站设定压力)。为了能够看到密封冲洗液在2对密封面之间的压力,将一个单向阀阀盖拆除并增加压力表。该压力表显示此处压力仅为0.55 MPa,说明单个单向阀的压降就达到了0.35 MPa,多级泵密封腔压力按照泵入口压力为0.55 MPa,密封腔和密封油两侧压力相同,这在设计上是不允许的;并且当泵体处于憋压状态时,密封腔压力也会升高,这也可以解释为什么联锁停泵时渣油会反窜至密封油箱。

  关于密封油站温度对密封的影响方面,经现场测温,密封油供油管路温度65 ℃,而密封回油温度达到110 ℃,密封面之间的温度要远高于此,所以降低密封油温度势在必行。

  2 改进措施

  2.1 增加PLAN32密封冲洗

  增加常三线柴油(初馏点260 ℃,终馏点390 ℃),作为外部介质冲洗,此馏程下的柴油既可以降低泵的汽蚀,又可以避免柴油的过多浪费。单侧冲洗量设计为8~12 L/min,节流衬套采用浸碳聚四氟乙烯,在原密封基础上更换前端密封壳体,降低了改造成本。

  2.2 独立PLAN54密封油站

  原设计PLAN54密封油站采用一拖三形式,虽节省初始投资,但增加了维护成本,6套密封中任意1套的失效都有可能导致渣油反窜至密封油箱,从而波及其他泵的正常运行。

  对于新增的PLAN54冲洗油站,在设计初期便与设计单位进行沟通,提出一些建议及顾虑,将新油站流程改进为:螺杆泵→过滤器→控制阀组→手阀→DE/NDE密封→过滤器→调压阀→单向阀→水冷器→油箱。

  对比原油站流程有如下改进:

  1) 拆除密封前后单向阀的阀芯,降低密封油站中压力损失;

  2) 控制阀组改为手动操作,避免密封面之间压力波动;

  3) 增加后置过滤器,过滤密封冲洗后的杂质;

  4) 增加后置调压阀,使压力调节点能够移到密封之后,这样就能够清楚地看到密封面之间的压力,降低了渣油窜至密封油箱的可能;

  5) 选择高效水冷器,降低了密封冲洗油温度(由原来的65 ℃降至45 ℃);

  6) 增加密封冲洗流量(由原来的10.5 L/min提高至20 L/min)。

  2.3 改PLAN61为PLAN62

  密封拆检后发现外侧密封及波纹管有结焦现象,且密封大多数为外漏,也就是说外密封面损坏得更多,所以增加蒸汽吹扫,改善外密封环境。

  2.4 置换密封油及管线吹扫

  由于渣油反窜后大量置换密封油,库房导热油存储量严重不足,临时改用10号白油代替导热油,由于其热稳定性不如导热油,因此所有改造完成后,对密封油站进行油品置换。为保证密封冲洗油洁净,在投用之前将所有管线用蒸汽吹扫干净。

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