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原因分析
1 泵进口堵塞。通过拆开泵前管线、阀门,发现有冰堵现象,分析判断工艺管线试压后,吹扫干燥不完全,管线中存有少量的水,当低温CO2通过时瞬间结冰,对管道造成冰堵,影响介质通过。
2 操作人员误操作。通过观察现场操作,操作过程有时启动较为顺利,有时无法启动。发现泵进出口阀门开启顺序、开度控制以及泵的启动时机,都能影响泵的运行状态。
3 设备、管线保冷效果不能满足生产运行要求。红河油田地处甘肃省镇原、泾川县境内,平均海拔1400米,属于大陆性干旱半干旱季风气候,夏季气温高,日照强,峰值温度33.3℃。试运期间正值伏天,白天气温较高,通过查阅井场操作记录,对10次故障进行统计,发现有5次故障都在中午温度较高时发生,因此判定温度对故障率有一定影响,而液态CO2受温度、压力影响易产生气化现象,CO2气化加剧入料泵产生汽缚现象,影响离心泵的运转。环境温度我们无法改变和控制,因此确定设备、管线保冷效果不佳。
4 工艺流程不当。结合现场流程是否按设计图纸施工,施工严格按图纸,发现CO2储罐底部本体出液管线有一个液袋弯管,入料泵进口工艺管线设计有一个液袋弯管,这样在管线上形成了一个气袋弯管,使得气体在气袋弯中积聚,影响入料泵的运行。
制定对策
1 拆除入料泵进口管线上的液袋弯管。与设计、甲方沟通后,取消原设计的液袋弯管,拆除后重新焊接,并对焊口进行无损检测。
2 吹扫入料泵进出口管线。拆开CO2储罐出口管线、泵入口法兰,用15m3空压机从CO2储罐出口法兰处向泵入口法兰吹扫,间隔10min,并用湿度探测仪检测出口湿度,直至湿度满足要求。
3 设备、管线保冷效果
保冷层厚度计算公式:X=λ(tf-ts)/aI(ts·ta)
λ:保温材料的导热系数 tf:介质温度 ts:绝热层表面露点温度 aI:外部传热系数 ta:环境温度 tf=-10℃ts=27.7
查阅饱和蒸汽表得:30℃时的饱和蒸汽压为31.824×0.85=27.05mmHg,在27.05mmHg下的饱和温度为27.02℃,因为在保冷ts约高于露点温度,ts取27.7,aI=7保温一般直接取10,保冷取7,带入公式得保冷层厚度为0.051m;因此保冷层应不小于50mm。
考虑当地白天气温较高,与设计、甲方结合后,在CO2储罐至入料泵管线原保冷层上增厚40mm。
4 操作失误。与现场操作人员结合,研究泵的运行曲线,反复试验重新制定一套操作流程。
通过分析研究离心泵的运行曲线,得到以下几个结论:扬程与流量成反比,轴功率与流量成正比,泵效开始随流量增大而增大,达到一最大值后,又随流量增加而下降,流量应选择控制在4.5m3/h时效率最高,在反复试验后,出口阀门开度控制在1/3时流量在4.5m3/h。
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