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大型挖泥泵叶轮消除气孔缺陷研究

  • 发布者:第一水泵厂
  • 发布时间:2020-12-07
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  大型疏浚用叶轮在铸造生产中易产生各类气孔不足,严重影响铸件外观质量和使用寿命。通过分析气孔产生的原因,研究在生产条件下消除该不租的方法和措施,提高大型疏浚叶轮的综合质量,使铸件各项验收指标达到生产标准要求,如成分、机械性能、外观质量等。

  1 气孔原因分析

  发气量大:

  (1)砂型芯吸湿返潮,浇注气体后析出。

  (2)树脂固化剂加入量大。

  (3)铁液析出、浇注卷入

  (4)冒口颈周围的沙子紧实度不够

  (5)叶片与盖板形成尖角砂

  2 解决措施

  2.1 铁液析出气体,浇注过程中有断流和气体卷入现象

  对炉料、孕育剂等原辅材料及相应工具分别进行烘干处理,避免铁液中气体的夹杂,防止析出。

  大型铸件多应用漏包浇注,同时自制浇口盆,可使浇注过程稳定并有效避免气体卷入,应加强对浇注过程的控制,防止出现流速不均、断流等现象。

  2.2 砂型吸湿返潮,通气不畅

  早期生产的铸件,由于温度湿度的变化,造成砂型吸潮,往往在铸件表面及内部出现大量气孔不足,对此车间放置了温湿度计,时时测量工作环境的变化,及时掌握温度湿度的变化,同时引入热风机对砂型芯进行烘烤,相应制订完善了《大型叶轮铸件型芯烘干操作规程》,规定使用时将热风机的出风管从直浇道或冒口根部向型腔内引入;烘烤时间为6h~8h;出风口的温度控制在200℃左右;在浇注前半小时将烘烤设备撤出。通过上述措施砂型吸潮问题得到了一定的控制,大大降低了气孔的产生。除此以外,通过砂型内部预埋草绳、填充物等,加强排气措施。在大型铸件造型中,可以在箱底铺设导轨,使原有的封闭面易于排气。

  2.3 冒口根部紧实度不够

  冒口根部紧实度不够,铁液易侵入冒口周围的砂子,从而产生反应生产气体。但冒口根部紧实度受人为因素较大,其操作质量不容易控制,对此专门设计了陶瓷成型冒口,并在大型叶轮上推广使用,由于陶瓷耐火度较高,可有效避免过热的铁液与砂子接触,从而大大减少发气问题的发生。叶轮叶片和盖板相交处是叶轮铸件主要热节之一,此处造型后多为尖角或圆弧较小,浇注后在该处因砂型过热引起化学粘砂从而产生气孔,对此主要采取加强相交处的涂料涂刷和手工打磨圆角。为加强涂刷质量并突出加强个别部位涂刷,车间完善了型芯涂料涂刷打磨操作规程。为控制打磨圆角的操作质量,制作了圆弧卡板,确保在实施和检查环节都有依据。此外涂料的质量对产生叶轮气孔也有影响,其耐火度等性能应能应符合现场使用要求。

  2.4树脂固化剂加入量

  树脂固化剂的加入量关系到型砂的各项性能参数,其加入量对铸件的质量有重要的影响作用,所以一定要予以高度重视,力求加入量合理。在实际生产中,树脂加入量过大是造成大型叶轮气孔的重要因素。由于受工作环境温度变化及铸件大小等条件制约,在造型中树脂固化剂的加入量是需要调节的,比如小件加入量小,大件加入量适当加大,在温度低的时候加入量高点,温度高的时候加入量低点。这就要求我们对混砂机流量等自身性能了解,对各种频率转数下树脂固化剂的加入量做到心中有数。在实际操作中,造型工靠手抓砂子用鼻子闻来判断树脂固化剂加入量,人为因素影响较大,也不科学。为此,我们对车间10t、25t 混砂机各种参数状态下的树脂固化剂流量进行了测量。对于大型叶轮而言,树脂加入量在2.2%左右为宜,固化剂加入量为树脂加入量的30%。

  通过测量单位时间内不同频率转数下树脂固化剂和砂子的流量,我们制定了混砂机树脂和固化剂加入数据表,以保证在实际生产中其加入量符合工艺要求。

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